|
卷烟包装机中变频器的改选及应用二
改造系统必要要解决以下问题: 1、首要任务是弄清原系统的工作原理。 2、TD3000变频器和原系统接口问题,要保证改造后的变频器和原系统无缝对接。 3、要考虑变频器对原单板机系统可能存在的EMI问题,(原系统是以是单板机为控制核心,变频器作为一个重要执行单元。) 图1就是原RC传动应用原理图,电机4.0KW,内带光电编码器和电机过热保护热敏电阻,变频器采用闭环矢量控制。这种配置方法在国外常见,而国内非常少,配置价格也较为昂贵,国内配套也相对较难。而且系统要求较快的动态跟随性能和高稳速精度。由于TD3000变频器开环矢量无论从动态性能还是稳态精度上都高于原变频器,因此我们决定先使用开环矢量控制检验TD3000的性能,看是否能能满足系统要求,对于电机保护热敏电阻,由于TD3000变频器内部自带电机过载保护,且RC主电机的工作负荷也较轻,因此这路控制可以完全舍弃。使用TD3000的应用原理图见图2: 
基本运行参数设置如下:

经过反复修改参数,多次调试,新改造方案终于达到了预期的效果。经过一周的连续生产,证明使用TD3000变频器开环控制完全可以达到原闭环控制的效果,而且无需进行电机调谐(拆换传动皮带非常麻烦),生产效率和原系统完全相同,而且省去了编码器和电机热敏保护,对日后的主电机改造打下了良好的基础。在系统接口上,为了方便日后更换,我们特意设计了专用的接口板,原变频器接插件可直接插入该接口板,确保了TD3000和原变频器的快速切换,方便日后生产,减少了因传动切换导致的时间和经济损失。
结束语
这次改造是春城卷烟厂进行的一次非常有意义的尝试,通过这次成功的改造,增强了我们继续进行后续设备改造的决心,将为春城卷烟厂带来巨大的经济效应,在整个卷烟行业将起到示范作用。
|