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香烟硬盒包装机中变频器的应用实例分析二
●2. 机床对控制系统的主要工艺要求
1, 主电机平滑起动,无级调速,运行速度为120-140包/分(约为38-40Hz)。
点动速度15-20Hz。
2, 低速时有转矩提升,快速制动。
3, 机床可以长期运行,要求安全可靠。
4, 机床润滑系统的注油电机每2小时自动注油5秒(时间可调),也可手动加油。
5, 干燥鼓两侧电热丝(2*360W)恒温加热,控制精度 50±0.05度。 6, 发生故障时,应该能够显示故障名称以及发生的部位。
7, 由于各种原因造成的不合格产品(烟包),应该在同一指定工位准确剔除。
8, 对不合格烟包的处理及停机故障应该区别以下情况。
① 油位低,离合器过载,挤烟等15种故障发生时必须立即停机。
② 烟支空头,滤咀缺少等故障造成的不合格产品不停机,只发出声光报警信号,到指定的工位将其剔除。
③ 铝纸漏装,内衬漏装等故障造成的不合格产品,需要立即停机,但可以点动运行并在指定的工位将其剔除。
●3.控制方案的实现
当车间工人把84毫米长的过滤咀香烟码放在烟库内并起动机器,机器就以 每分钟120-140包的速度生产出按一定规律排放好的硬盒香烟,然后封装好透明纸贴好金黄色的拉线。尽管机器的生产速度很高,工艺动作要求复杂,只要充分利用PLC本身的特点,再结合生产实践,我们开发了一套简捷周密的逻辑控制方案,完全满足所有工艺要求。
系统中使用了35个开关量输入信号,10个开关量输出信号。程序中应用了9种基本指令,10种功能指令(如 INC,MOV,BMOV,CMP,SFTL,ADD等),8个定时器,6个计数器,8个指针,28个数据寄存器(含断电保持型),共1100条语句。整个程序不仅实现了全部工艺要求,而且还增加了许多辅助功能,如生产时间和停机时间的统计显示,故障频次的统计,成品产量与废品剔除数量统计,日期时间显示,日产量班产量报表的生成打印输出等功能。此外还允许操作工人对一部分运行数据进行在线修改,利用人机界面上的触摸开关即可实现。
由于PLC本身的可靠性高,抗干扰能力强及有在线修改的能力,使我们的控制系统联机调试调整时间大大缩短,几乎省去了现场服务,一般操作工人或维修电工均可胜任调试工作。所以受到了厂家的普遍好评。 
图4:运行画面
(待续)
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