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循环流化床锅炉旋风分离器耐磨损改造及效果

循环流化床锅炉旋风分离器耐磨损改造及效果
吴剑恒   庄松田
(福建省石狮热电有限责任公司   福建  石狮 362700)
 
 
[内容摘要]  介绍两台35t/h 循环流化床锅炉存在的旋风分离器磨损情况,对其磨损原因进行了分析,并采取了改造,取得了良好的效果。
[关 键 词]  循环流化床锅炉;旋风分离器;磨损;技术改造
 
 
 

一  前言
某公司的2台35t/h循环流化床锅炉自1998年12月投运以来,已累计运行32909h和32312h,各项指标均达到设计要求。但旋风分离器磨损严重,先后更换3次中心筒和出口转向室,并对筒体耐磨可塑料进行2次修补,费时费力又耗财,给正常的生产经营带来较大的不良影响。
本文分析了这2台35t/h 循环流化床锅炉旋风分离器(含筒体、中心筒、出口转向室)的磨损原因,先后采取了更换分离器材质以及“龟甲网+纯刚玉耐磨耐火可塑料”,取得了良好的效果。
 
二  磨损情况
(一) 旋风分离器简介
35t/h循环流化床锅炉采用中温分离技术,2个旋风分离器左右对称布置在水平烟道出口。分离器采用下出灰、上排气方式,分离后的烟气通过布置在分离器上部的连接烟道引出,进入省煤器上部烟道。分离器与回料器之间设有储灰仓,储灰仓的灰通过回料装置送入炉膛循环燃烧。
该直径较小,分离效率较高,可提高锅炉燃烧效率;设计入口烟温为567℃,回料温度远低于煤着火温度,不存在分离器内燃烧结焦等问题,利于锅炉安全、连续运行。分离器结构简图见图1。
分离器入口截面为1950mm×340mm,设计烟速25.0m/s,用12mm厚的12Cr1MoV钢板制成,入口处、四周及顶部焊有60mm长的φ6销钉(密度174 mm×174mm),敷设70mm厚的耐磨可塑料。筒体通流部分直径φ1620mm。
1—分离器锥体  
2—分离器筒体
3—入口膨胀节
4—中心筒
5—出口膨胀节
6—出口转向室
 
 
 
 
 
图1  旋风分离器结构简图
 
中心筒直径800mm,长度1887mm,厚度12mm,材质12Cr1MoV,额定工况下中心筒内的设计烟速为35.0m/s。
出口转向室用12mm厚的12Cr1MoV钢板制成,出口截面为1288 mm×898 mm,设计出口烟速为14.3m/s。
 
(二) 旋风分离器磨损情况
1999年9月,发现1#炉(已累计运行5538h)分离器漏灰,停炉检查发现左侧中心筒法兰处被磨穿1个长152mm、宽12mm的口子,右侧中心筒相同部位有1个长93mm、宽8mm的口子;左、右侧转向室法兰处则磨有128mm×9 mm、86mm×7mm的口子;其他部位也有磨损痕迹。检修时,在磨穿部位外部加焊10mm厚的钢板。
2000年2月春节检修时,两台炉(分别累计运行8233h、8119h)的中心筒和转向室磨损严重,其中1#炉左侧中心筒法兰处被磨穿1个长862 mm、宽42mm的口子,中部被磨穿3个372mm×24mm、165mm×13mm、146mm×11mm的口子(见图2);右侧中心筒相同部位则分别有356mm×22 mm和170mm×12mm、126mm×9mm的口子;中心筒还有许多深3~6mm的冲蚀点,局部冲蚀点已经连接成片。1#炉左、右侧转向室法兰处被磨穿一个736mm×41mm、650mm×27mm的口子。分离器入口处、迎流面等局部磨损严重,可塑料表层部分脱落。2#炉磨损情况类似。因此只能更换全部中心筒和转向室,并对可塑料脱落部分进行修补。

图2  中心筒磨损情况
 
从中心筒和转向室的磨损情况可以清楚地看出,被磨损部位都是由内侧往外壁磨的,同时烟气流冲蚀轨迹清晰可见(见图3)。

图3  中心筒冲蚀情况
 
三  原因分析
结合循环流化床锅炉的燃烧机理[1],根据磨损情况可以判断,分离器的磨损是受到含尘烟气的高速撞击和冲刷而造成的,即是一种冲蚀磨损。对于循环流化床锅炉而言,冲蚀磨损的影响因素主要有粒子速度、粒子浓度、粒子颗粒度、环境温度、材料性能及冲蚀时间等。根据有关试验得出经验公式:ε∝υ3d2p/2g,即:磨损率ε与粒子浓度p成正比关系,与粒子颗粒度d成二次方关系,与粒子速度υ成三次方关系[2]
由于影响分离器磨损的因素较多,其中部分因素是实际运行中产生的,简要分析如下:
(一)燃料特性
入炉煤细粉所占比例过大,小于1mm的颗粒重量百分比达到47.44%(表1),远高于设计值(30%);并且无烟煤煤质脆、强度低,煤粒在挥发份析出阶段破碎和燃烧过程磨损、挤压产生大量细粉,提高了分离器入口的飞灰浓度,增大磨损速度。
表1  实际燃用煤种筛分特性
粒径范围
/mm
>8
8~3
3~1
1~0.6
0.6~0.28
<0.28
重量百分比/%
10.82
22.05
19.69
9.43
13.36
24.65
表2 实际燃用煤种特性
组分
Var
/%
War
/%
Aar
/%
Car
/%
Qar net
/KJ·Kg-1
设计煤种
3.69
12.73
15.35
68.56
22390
实际燃用煤种
3.58
8.00
26.91
61.51
20720
(二)回料装置料位
理论上讲,当调整好回料装置的回料风、松动风并建立正常的灰循环后,循环灰量应随锅炉负荷的变化具有自平衡特性。但实际运行中,由于燃用煤种灰分含量高于设计值(如表2),分离器收集的灰量无法全部返回炉膛再燃烧(否则床温无法维持或过热蒸汽超温),就会出现积灰现象;同时,缺乏有效的料位监测仪器,不能确切掌握灰位而进行排灰,多余的灰就在分离器下部聚积,达到一定高度,就直接从中心筒排到尾部烟道,造成中心筒和转向室的严重磨损(每次停炉检查,灰位达到分离器锥体人孔门处)。
 
(三)分离效率
根据文献[1],小直径旋风分离器对100μm左右的粒子应有较高的分离效率。但从表3和表4看出,电除尘灰中d>98μm的粒子所占比例达到87.99%,而回料灰中d<125μm的粒子仅为24.02%。分离器对98μm<d≤121μm的粒子分离效率较低,不仅造成飞灰可燃物含量偏高,降低了锅炉运行效率;而且提高了分离器后的飞灰浓度,加剧中心筒和转向室的磨损。
表3 电除尘飞灰筛分特性
粒径范围
/mm
所占百分率 /%/
改造前
改造后
差值
>0.121
28.62
15.81
-12.81
0.121~0.098
59.37
22.69
-36.68
0.098~0.053
8.36
56.94
+48.58
< 0.053
3.65
4.56
+0.91
 
表4 回料灰筛分特性
粒径范围
/mm
所占百分率 /%
改造前
改造后
差值
>0.60
0.60
0.15
-0.45
0.60~0.28
33.21
7.26
-25.95
0.28~0.125
42.17
36.48
-5.69
< 0.125
24.02
56.11
+32.09
 
(四)负荷波动
我厂以供热为主、热电联产,热负荷波动大,锅炉负荷频繁变化。低负荷(Q<25t/h=运行时,床温较低,分离下来的灰无法全部返回炉膛,最终经中心筒排出;超负荷(Q>40t/h)运行时,风量增加到50000 m3/h以上(一、二次风之和),运行烟速比设计值提高28%以上,这些均加剧中心筒和转向室的磨损。
 
(五) 设计原因
锅炉厂在设计时,低估了旋风分离器恶劣的工作环境,没有充分考虑中心筒和出口转向室的磨损问题(其内壁没有衬任何耐磨材料),使高速的含尘烟气直接冲刷、撞击金属元件而造成严重磨损。
 
四  解决措施
(一) 采用耐磨耐热不锈钢
2000年11月, 新换的12Cr1MoV钢板(δ=12mm)制成的中心筒和出口转向室运行仅9个月(分别累计运行6310h、6231h),又发现锅炉漏灰,停炉检查发现中心筒和出口转向室局部已被磨穿,部位和磨损情况与2000年2月基本一致(如图4)。

图4  转向室磨损情况
为此,公司耗资十几万元,采用12mm厚的310S(0Cr25Ni20Si2)耐磨耐热不锈钢替代12Cr1MoV,更换中心筒和出口转向室,并对筒体耐磨可塑料进行修补。
 
(二) 龟甲网+耐磨耐火可塑料
2001年11月,310S不锈钢制成的中心筒和转向室分别累计运行6270h、6425h,又被磨穿,磨损情况与2000年2月相似。
公司技术管理人员在充分调研的基础上,借鉴其他锅炉的成功经验,采用“龟甲网+纯刚玉耐磨耐火可塑料”对分离器进行技术改造:
1      打掉分离器入口处、筒体内壁敷设的耐磨可塑料表面层,露出销钉,在销钉上焊接规格为20×2的龟甲网,再敷设一层厚度为25mm的纯刚玉耐磨耐火可塑料;
2      对中心筒和出口转向室磨穿部位进行修补,然后在其内壁焊接龟甲网,再敷设23mm厚的纯刚玉耐磨耐火可塑料(中心筒和转向室金属部分仅起支架作用);
3      为减小烟速增大对分离器出口连接烟道造成的磨损,对其也采用“龟甲网+纯刚玉耐磨耐火可塑料”处理。
施工时,首先将龟甲网平整焊接,龟甲网上的金属销钉进行圈焊,焊渣及杂物清除干净,才能敷设可塑料。严格按生产厂家提供的施工工艺,将可塑料、添加剂、磷酸铝胶水按比例混合后,在搅拌机内充分搅拌至料色均一、手捏成团且不粘手后方可出料,然后将拌好的可塑料倒入龟甲网中,并及时用加橡皮垫的木锤沿同一方向或呈放射状方向捣打3~5遍至实。敷设时,注意可塑料的施工厚度以盖过龟甲网5mm为宜,过薄起不到防磨作用,太厚则容易脱落,必须按照规定厚度一次性布料,切忌在平行于工作面的方向上出现分层施工现象。
表5 纯刚玉耐磨耐火可塑料性能表
 
项      目
数值
 
容      重    /kg·m-3
2800
 
耐  火  度        /℃
≥1790
 
线变化率(1093℃) /%
—0.2
 
抗压强度
815℃  /MPa
90
 
1093℃  /MPa
110
 
抗折强度
815℃  /MPa
15.3
 
1093℃  /MPa
16.6
 
导热系数     /W(m·K)
1.8
 
抗磨损性(ASTMC-704)/CC
≤8
 
工作温度             /℃
400~1500
 
显气孔率(1000℃×3h)/%
≤21
 
抗热震性(1100℃风冷,急冷急热次数)    /次
>40
 
五  影响及效果
(一) 烟气速度
由于浇注1层耐磨耐火可塑料,使旋风分离器进口截面缩小为1920mm×310mm,额定工况下进口烟速增至27.8 m/s,增加了11.1%;中心筒内径减为φ730 mm,通流面积减小11.50%,烟速增加到39.6m/s,增加13.0%;转向室出口截面缩为1242mm×852mm,烟速增加到15.6m/s,增加9.3%。
(二)烟气阻力
由于分离器通流面积减少,提高了分离器进、出口烟气速度,增大了分离器本体的阻力。在同等负荷下,引风机的电流也有所增加。
(三)分离效率
通过表3和表4可知,电除尘飞灰中d>98μm的粒子含量由87.99%降低到38.50%,降低了49.49%;回料灰中d<125μm的粒子含量由24.02%增加到56.11%,增加了32.09%。这表明,旋风分离器效率有所提高,降低了分离器后的飞灰浓度和颗粒度,从而减小了分离器的磨损率。
(四)磨损情况
2004年1月,对1#、2#锅炉旋风分离器(累计运行12096h、11512h)进行检查,除分离器入口、迎流面和中心筒法兰处等处有小面积脱落、磨损外,大部分耐磨耐火可塑料表面仍基本完好,没有明显的磨损痕迹(见图5)。这表明,虽然烟气速度有所增大,但由于分离效率的提高,使飞灰浓度和颗粒度均大幅度降低,并且纯刚玉耐磨耐火可塑料的耐磨性能远远好于12Cr1MoV钢和310S耐磨耐热不锈钢,更能承受分离器剧烈的磨损。

图5  中心筒磨损情况(改造后)
(五)锅炉效率
由于分离效率的提高,电除尘飞灰d>98μm的粒子含量大幅度降低,使大量的细颗粒参加循环燃烧,提高了燃烬度,使飞灰可燃物含量降低了2%~5%,机械未完全燃烧损失(q4)降低了1.08~2.58个百分点(渣灰比按40:60计算),锅炉运行热效率相应得到了提高。
 
六  结论
运行实践证明,纯刚玉耐磨耐火可塑料的耐磨性能(表5)远远好于12Cr1MoV钢和310S耐磨耐热不锈钢,更能承受分离器剧烈的磨损。
若锅炉平均效率提高1.50%,按年运行5000h计算,每年可节约标煤350t,折合人民币12万元。
根据目前的磨损情况,改造后的分离器运行周期可以达到3年,并且可以对磨损严重的部分进行修补,以延长其寿命。每个周期可以节约维护费用25万元以上,并大大减低了检修人员的劳动强度。
本次改造从材料性能着手,使分离器磨损率降低,达到预期的目的。但是没有解决入炉煤细粉多、回料装置料位、负荷波动等问题。
 
[参考文献]
[1] 岑可法,倪明江,等.循环流化床锅炉理论设计与运行.北京:中国电力出版社,1998.
[2]姚佰洪,林观振.HMS高耐磨砖在循环流化床锅炉上的应用.福建热能动力,2000(12).
 
[作者简介]
吴剑恒(1975~,男,工程师,1997年毕业于中国矿业大学机电学院,获工学学士学位,主要从事电厂生产运行和技术管理工作。
庄松田(1975~),男,大专毕业,主要从事电厂锅炉管理与检修工作。

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